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国内同类真空吸尘设备的性能比较
一、火力发电厂真空吸尘系统的安全性
真空吸尘系统必须具备吸入大量煤粉的功能,如配煤皮带间的煤尘、给粉机平台上的煤尘、停炉时粉仓内剩余煤尘、球磨机、风扇磨及制粉系统检修时剩余煤粉,煤粉的挥发酚较高,在空气中具有自燃特性;
GCJ-4000型干式吸尘设备,在设计上采取良好的防静电接地措施,滤筒材料采用良好的阻燃材料制作,从而保证吸入煤粉工作状态的安全性。
DSX-Ⅲ4000型高负压湿式吸尘机组采用湿法除尘,吸入系统内的煤尘全部被水加湿,并以泥浆形态排放,可有效解决吸入煤粉自燃、爆燃问题,有效保证系统的安全运行。
国内有些吸尘设备,没有采取相应的安全防护措施,直接吸入煤尘是十分危险的,系统内残余的煤尘,轻则造成煤粉自燃,烧损除尘器内布袋和滤筒,重则系统爆燃造成运行事故。
二、真空吸尘设备的排灰问题
国内大部分干式吸尘设备、吸尘车均采用停机排灰方式,即当储灰仓装满
后自动停机,消除系统负压,打开排料门卸灰,然后用由专用运灰车把灰运到指定位置。少数设备在排灰口另设水利冲灰设施,把灰冲入现场排灰沟内。
GCJ-4000型干式吸尘设备安装在锅炉捞渣机上部,采用料位越限保护措施,与排料门联动,料仓满后自动停机消除负压,把灰直接排入锅炉排渣系统,料仓容积≥3m3,可满足一个吸尘工作周期的需要。
DSX—Ⅲ4000型湿式真空吸尘机组:排灰系统采用系统负压与排灰器液位自动平衡原理,可实现连续工作状态高负压下的自动排灰,排灰系统漏风系数为零,有效保证系统运行的可靠性。(现场具备水利排灰条件,选用该设备更方便)
三、真空吸尘系统负压和流量的合理选择
系统负压的选择:一是克服管网系统阻力;二是留有一定的余量,保证足够的吸力。根据对国产200MW机组锅炉车间吸尘管网的阻力实测结果,管网在最大流量下的实际阻力为30--35KPa(黑龙江双鸭山电厂33.5KPa、南京华能电厂34.8KPa)。负压选配过大会造成能源的无功损耗,吸尘接口开口数量减少
国内一些吸尘设备制造厂,压力选则-70—90KPa,流量1800—2000m3/h,系统在-80KPa下运行,经计算和实际运行工况的验证,每个2寸吸口可消耗气量1200m3/h,所以该系统开1个吸口工作吸力强,同时开2个吸口工作负压会下降到-40KPa以下,考虑到庞大的吸尘管网,上百个吸尘接口,如因操作者将吸尘吸口忘记关闭或关闭不严,都会造成系统的漏风,积于以上因素,实际吸尘效果为,开1个吸口时吸力大,开2个吸口时吸力减弱,开3个吸口或出现系统漏风时则无法工作(经对多家用户的考察调研结果);系统负压超过-70KPa的真空设备,主要用于远距离、高浓度、高扬程、大比重的物料输送,如水泥倒库等。电厂锅炉车间吸尘系统,选配-70—90KPa的高负压,不但降低了吸尘能力,还造成了能源的浪费,
DSX—Ⅲ型湿式真空吸尘机组,压力选择-66.7KPa,流量4000m3/h,系统在-60KPa下运行,经计算和实际运行工况的验证,每个吸口可消耗气量500--600m3/h,所以该系统同时开6--7个吸口工作吸力强尽,真空度与流量的合理选择,保证了该系统强大的吸尘能力。
四、吸尘风机的结构形式与选配
国内一些吸尘设备制造厂,为了追求高负压特采用双机串联结构,即把两台真空泵串联,来提高设备真空能力,这种结构的弊端是:经一级真空泵加压后气体温度高达80--100℃,这样高的气体再经二级真空泵二次加压,会导致二级真空泵温升过高,因此改变真空泵内部配合机械间隙,易造成设备故障,使主机很难长时间稳定运行;
GCJ-4000型干式吸尘设备、DSX—Ⅲ型湿式真空吸尘机组,选用日本ANLET株式会社制造BH250型,抽吸式真空泵,单级泵即可满足吸尘系统的技术要求。
真空泵主要技术特点:
1、高效:比普通类型有更少的漏风量和更高的机械功率,自带内部风冷系统,比普通类型热量产生更少,使用寿命更长;
2、节能:通过改进机械功效,节能更有效,马达功率节省,可降低一级;
3、噪音低:通过使用循环链式系统反向传导,达到低噪音的效果,通过专门装置对传导装置进行处理,降低噪音。
4、制造精良、外型美观,国内进口量每年超过500台,大量应用于吸沙机、气力输送系统、大功率工业吸尘系统和船泊制造行业。
五、真空吸尘系统的除尘难点
真空吸尘系统吸入粉尘浓度:在实际运行过程中往往遇到成堆的大量粉尘,在吸大量粉尘时,除尘器入口粉尘浓度高达3000--4000g/m3。
国内一些吸尘设备制造厂除尘器的选配:一级除尘采用旋风式离心除尘器,效率95%;二级除尘选用布袋或滤筒式除尘器,效率99.5%。二级除尘器入口粉尘浓度为:4000g/m3
-4000g/m3X95%
= 200g/m3(200g/m3
= 200000mg/m3),而袋式除尘器的入口浓度最高允许10000mg/m3,实际运行工况的粉尘浓度超过允许浓度的20倍,二级袋式除尘器入口粉尘浓度过高,滤料在短时间内堵塞,反吹系统动作频繁,在高负压的抽吸下反吹失效,使滤料的使用寿命明显缩短,很难保证系统的稳定运行。
GCJ-4000型干式吸尘设备:一级除尘器效率为95%,二级除尘器效率为98%,三级除尘器效率为99.9%,经一、二级除尘器除尘后,剩余粉尘量很少,当一级除尘器料仓装满时,二级除尘器内粉尘总量为:3000Kg-3000KgX95%
=150Kg;三级除尘器内粉尘总量为:150Kg-150KgX98%
=3Kg;即在一个工作周期内,三级滤筒除尘器滤料阻力增加很小,达不到反吹系统阻力设定值,实现了滤筒反吹在停机离线状态下进行,所以三级除尘器反吹程序主要依靠停机反吹程序,而阻力反吹程序只能作为二级保险,从而使反吹周期控制更加合理,滤料表面灰尘彻底清除,保证除尘器长期稳定运行。(3000kg为一级除尘器料仓容量)
DSX—Ⅲ型湿式真空吸尘机组,一级除尘器采用湿式旋风除尘,连续自动排灰,效率95%;二级除尘采用多级旋流湿式除尘,连续自动排灰,效率99%,
三级空气净化器采用强力水洗、微泡切割工作原理,对5u以下细粉尘反应敏感,除尘效率99.5%。三级除尘器综合粉尘处理能力≥10T/h,其中二、三级除尘器均获国家专利权,有很高的技术含量,一、二、三级除尘器均采用不锈钢材料制作,采用湿式旋风、微泡除尘原理,设备内无易损件,可确保吸尘系统的稳定运行。
六、真空吸尘设备的运行与维护
国内一些吸尘设备制造厂,为了满足该系统的重多繁琐操作程序的需要,特对各操作步骤进行了由计算机管理的程序控制,如:一级除尘器料位、二级除尘器料位、二级除尘器滤料差压、除尘器出口电动门、一、二级除尘器排污口电动门、风机入口旁路电动门、风机温度检测、系统压力控制等多达几十个程控单元,使程控系统十分繁琐,增大了运行维护量,受重多执行机构和一次检测元件可靠性的影响,该系统很难保证长期稳定运行,而且设备的制作成本加大、操作烦琐、维护量大。
GCJ-4000型干式吸尘设备:
1、一级除尘器储料仓安装料位计,当物料装满时会自动发出报警信号并联锁停机,提示操作人员卸灰,同时启动反吹程序,对滤筒进行停机状态离线反吹。
2、在物料没有排放之前系统处于自锁状态,使风机无法启动,确保系统的运行安全,当物料排净后,系统自动恢复正常状态,可重新启动。
3、取滤料差压信号,当三级除尘器滤料前后差压超过额定值时,自动启动反吹程控系统,对滤筒进行自动脉冲反吹。
4、取设备停机信号,料位报警信号会联锁设备停机、吸尘工作结束后,人工操作停机,当系统设备停机时,发出停机信号,自动启动反吹程控系统,在离线状态下对滤筒进行自动脉冲反吹,使滤筒清扫更彻底。
5、程控系统采用单片机程序控制,并设有人机对话界面,使系统程序设定、更改更方便,具备手动、自动人工切换按钮。
DSX—Ⅲ型湿式真空吸尘机组,采用连续自动排灰方式,不需除尘器料位程控。采用钢结构湿式除尘不需除尘器差压程控。采用系统压力与液位平衡原理连续自动排灰,除尘器前后差压不需程控。系统压力采用我厂研制的重力式压力安全门,在压力调节门的配合下可有效控制系统压力,不需程控。进口风机在额定压力下工作,温升不会超过额定值,不需程控。除尘器采用不锈钢材料制作,易磨损处采用水膜保护措施,使用寿命在10年以上,系统操作简单,可实现长期免维护运行。
七、结
论
国内一些吸尘设备制造厂,不合理的结构设计,在实际运行过程中暴露出性能和质量问题,无法满足实际生产需要,很多设备安装后无法正常投入运行。
使用干式吸尘设备出现质量问题,导致系统无法正常投运的用户有:白山热电厂、鞍钢自备电厂、大同二电厂、包头一电厂、铁岭发电厂、包头二电厂等几十家用户……
使用吸尘车出现质量问题,导致系统无法正常投运的用户有:国电大同发电有限公司、华电齐齐哈尔热电有限公司、大唐七台河发电有限责任公司、新疆鸿雁池发电有限责任公司等十余家用户……
我厂专业从事GCJ-4000型干式吸尘设备、DSX—Ⅲ型湿式真空吸尘机组的生产制造,该系统已在国内安装百余套,详见业绩表,实际运行状况可通过用户表联系方式查询或实际考察。我们希望用户在设备选型时,进行充分的技术论证和市场调研,以免造成重大的经济损失。
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